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尚朋堂的电磁炉维修点(尚朋堂电磁炉故障代码)

尚电磁炉故障代码(尚电磁炉维修点)

故障现象:某尚朋堂牌H3601电磁炉插电无反应。

分析维修:通过故障现象分析,说明电源电路不工作。打开外壳后,发现保险丝12A(保险丝管)已经爆炸,说明存在过电流现象。在电路检查过程中,发现功率晶体管IGBT(FGA25N120)的三个引脚之间的电阻几乎为零,表明IGBT已经短路并损坏。断开IGBT与PCBA的针脚,检查整流桥堆和其他部件是否正常。我觉得这个问题很简单,估计是IGBT损坏,更换坏件就能排除故障。

但更换FGA25N120、12A保险丝后,测试机通电,机内有闪光。“砰”的一声,保险丝又爆了,怀疑是IGBT又坏了。经过测试,果然,IGBT被分解损坏,感觉像“硬茬子”。经过仔细检查,发现损坏的设备除了保险丝和IGBT外,在IGBT旁边还有一个电阻器。完全被熏黑了,看不清电阻值。看电路,发现这个电阻是连接在IGBTG极上的限流电阻,怀疑驱动电路异常。在线检查显示驱动管S8050和S8550损坏。由于不知道功率管栅极串联电阻的阻值,也没有深入研究过同类产品的电路原理,我认为在一些音频功放电路中,场效应功率管栅极串联电阻的阻值大多小于1kω,所以随机取了一个折中值。换成470ω/0.25 w的电阻后,参考同行的经验,还换了两个5μF和0.3μF的高压电容,检查后给测试机通电,整机恢复正常。由于对电磁炉工作原理一知半解,感觉300V电源滤波电容容量只有5μF,显得有点太小气,应该适当加大容量。所以画蛇添足就是在5μF电容两端并联一个同规格的高压电容,提高电源的稳定性。结果悲剧又发生了,保险管居然又爆了。检查后发现新加的5μF高压电容焊错了位置,焊到了0.3μF电容的两端,意味着谐振电容的容量变成了5.3 μ f,暗暗叫苦,IGBT肯定又烧坏了。经过审查,确认IGBT和保险丝受损。更换功率管和保险丝,调试前确认新增加的5μF电容与原电容并联,认为这次损坏应该是意外。为了防止意外,笔者采用了网上介绍的限流测试方法,在功率管的C极电路中串联一个100W的灯泡,然后进行测试。结果灯泡一闪,说明电路还是有问题!我的头皮发麻。在没找到故障原因之前,我决定把新加的5μF高压电容去掉,把电路恢复原状。再次给测试机通电,整机工作正常,排除故障,交付用户。但是用户用了几次都没用,又坏了。鉴于之前的维修经验,他决定不再凭感觉盲目维修,并根据实物画出了相关电路原理图,如附图所示。

根据所附测试,IGBT和12A保险丝管损坏。之前看到被替换的R4,我隐约猜到了IGBT受损的原因,可能是因为R4的阻力值太大,导致IGBT因大量损耗而受损。这次除了更换IGBT和熔丝管,还参考了其他电磁炉相关电路,将R4改为4.7ω电阻。为了保证不必要的损失,在确认驱动电路其他元件正常后,决定使用功率测试仪监测电磁炉的工作状态,以便于故障分析。开机后,功率测试仪显示的最大功率在2100W左右,最大工作电流偶尔会超过10A。从数据上看,电磁炉工作状态基本正常,只是电流稍大。微调电流采样电路的可调电阻后,最大工作电流降低到10A以下。在开水测试机中,发现电磁炉工作时,面板上的LED数码管有时会闪烁,感觉像是电源滤波器不良。这明显是不正常的,说明电路还有隐患。立即拆机,检查18V和5V电源电路,更换18V和5V电源中所有对应的滤波电容和驱动电路电源端的滤波电容,然后打开测试机。导致LED数码管偶尔闪烁,表示18V和5V电源正常。但是有一段时间找不出失败的原因,所以决定暂时忽略这种情况,继续通电试用。结果电磁炉又坏了,想哭!真的要崩溃了。这个事情真的很棘手。比想象中难多了,我也确实觉得有点累,就放在一边了。

几天后,我再次检查,发现功率管的IGBT和保险丝损坏。很奇怪,驱动管正常,电源电压正常。还有什么不对?还是网友常说的三个高压电容又出问题了?由于之前更换过C6和C7,所以这次重点检查了交流输入端的2μF滤波电容。接下来的测试显示容量仅为0.67 μ F..这个电容本身的作用只是用于电源的功率因数校正和电磁兼容,它的容量降低不会导致IGBT功率管失效?琢磨着,不如更换故障的2μF电容、功率管、12A熔丝管,然后接上功率测试仪,准备第6次上电测试。通电后,功率测试仪显示待机功率为0.65 W;最大功率烧水时,电源功耗约为1900W,最大工作电流不到10A,但不稳定,有一点波动。加热一段时间后,电磁炉的LED数码管显示“E0”字符,自动停止加热。功率测试仪监测的整机电流已降至0。根据尚朋堂电磁炉的故障码,E0表示电磁炉没有检测到灶具。这真的有点奇怪。烧管问题还没有彻底调查清楚,又出现了一个新问题。IGBT又坏掉了吗?还是因为维护不当导致故障扩大?

根据现有的资料,找出锅炉故障的原因,检查IGBT和同步电路的采样电阻是否正常,再检查很多部件,仍然没有进展。C6和C7会再次失败吗?那只是改变了。没有理由它这么快就坏了。无奈之下,我抱着试一试的态度又检查了一遍C6和C7,结果非常意外。C7容量正常,C6不到2.7μF,将近一半容量。原因终于找到了,我不禁一阵狂喜。IGBT反复损坏,故障码E0显示,数码管闪烁等异常现象能说明什么?而C6的容量变化是因为电容器质量不好,导致在用容量减少,还是更换前容量不足?我们无法确定,因为电容器更换时没有检测到,但新零件默认都是正常的,所以电容器的异常原因还需要验证。

对于电流故障,用5μF电容代替C6应该排除。吸取上次的教训。更换电容前,先用电表确认其容量正常后再装入电路,输入端接功率测试仪后,功率测试仪显示电磁炉待机功率为0.65W,稳定。开机后以最大功率进行开水测试,消耗功率约1900W,最大工作电流限制在10A以内,保持相对稳定的工作状态。通过调节电磁炉面板上的电源按钮,可以观察到工作电流的平稳阶跃变化。工作了很长时间,没有再出现异常情况。为了验证维修是否真的根除了故障,把电磁炉放在家里一个星期,电磁炉工作稳定,说明问题已经彻底解决了。

【维修结论】该电磁炉IGBT多次损坏是由于C1(2μF)和C6(5μF)故障造成的。然而,由于驱动电路器件参数处置不当和维护时C6容量不足,IGBT多次因热量损失过大而损坏。

【经验总结】通过这段曲折而精彩的维修经历,总结出以下电磁炉的维修经验,供大家参考:

1)电磁炉功率管IGBT损坏,先检查这三个高压电容的容量,5μF/0.3μF/2μF,拆开测量更准确。交流输入端的滤波电容C1(2μF)的容量可以适当增大,增大到7μF也没关系(视电路结构而定),但另外两个电容的容量值绝对不能私自更改。

【编者按】增加C1的容量会提高滤波效果,但是会消耗太多的电量,所以不建议增加这个电容的容量。

2)电磁炉的维修最好使用功率测试仪,监测电磁炉的工作状态。通过真实有效的数据,可以为维修的分析判断提供非常有用的帮助。网上有个插座功率测试仪,可以监测功耗、电压、电流、功率因数等参数。它不仅实用,而且便宜。建议保养的朋友可以养成良好的说话习惯,通过数据分析判断,少走弯路。

3)更换电容器前,最好用电表测量容量,了解状态,防止后续重复猜测和分析误判。

4)修家电首先要了解电路的工作原理,不能凭感觉修。只有了解电路结构和工作原理,排除故障才能事半功倍,减少不必要的损失。

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